摘 要 :集成電路保護的抗干擾、零漂、電源、元器件質(zhì)量問(wèn)題是造成集成保護誤動(dòng)的主要因素,該文就嵩嶼電廠(chǎng)的廠(chǎng)用 6kV 電動(dòng)機過(guò)熱保護多次誤動(dòng)原因進(jìn)行分析并提出改進(jìn)措施。
引言集成電路型保護以其優(yōu)越的性能及調試維護方便而逐步取代晶體管型保護。但在現場(chǎng)實(shí)際運行中 ,集成型靜態(tài)繼電器所暴露出來(lái)的不利因素不容忽視。我廠(chǎng)廠(chǎng)用 6kV系統電動(dòng)機過(guò)熱保護采用南自廠(chǎng)生產(chǎn)的MPR 1型集成電路型保護裝置 ,自投產(chǎn)以來(lái)數次發(fā)生誤動(dòng)。下面就電動(dòng)機過(guò)熱保護誤動(dòng)的原因作簡(jiǎn)單分析并提出改進(jìn)措施。
1 過(guò)熱保護電原理構成及分析
過(guò)熱保護單元原理方框圖可見(jiàn)圖 1?! ?/p>
該裝置將電動(dòng)機A相及C相電流經(jīng)I/U變換后 ,再移相相加 ,得到電動(dòng)機的正序電流 (I1 )和負序電流 (I2 ) ,再經(jīng)正、負序平方器平方后相加形成等效電流 (Ieq) ,與散熱回路門(mén)檻比較后按發(fā)熱時(shí)間常數τ1 進(jìn)行積分。當電動(dòng)機過(guò)熱時(shí) ,Ieq超過(guò)散熱門(mén)檻值 ,積分回路就有輸出 ,積到一定值時(shí)觸發(fā)翻轉 ,驅動(dòng)輸出繼電器動(dòng)作跳閘。
過(guò)熱等效電流Ieq的表達式如下 :
2 保護誤動(dòng)原因分析
2 .1 平方器零漂
2 .1 .1 電源變化是零漂產(chǎn)生的直接原因MPR 1型過(guò)熱保護裝置電源采用的是無(wú)錫江南電子儀器廠(chǎng)生產(chǎn)的WK92 72開(kāi)關(guān)電源 ,該電源的負電源在出廠(chǎng)調試中總是將正電源調成跟負電源相等 ,并在此基礎上調整平方器零漂以及整流、濾波電路環(huán)節中放大器的零漂。該電位器不僅不易調精確 ,易受振動(dòng)影響 ,如開(kāi)關(guān)操作時(shí)會(huì )變動(dòng) ,從而造成正電源變化 ,而且當正電源升高時(shí) ,平方器及放大器零漂向正方向變化 ,使等效發(fā)熱電流Ieq值升高 ,當超過(guò)門(mén)檻值 ,即允許長(cháng)期的發(fā)熱電流時(shí) ,過(guò)熱保護感受到一個(gè)虛假的過(guò)負荷信號而誤動(dòng)。
2 .1 .2 環(huán)境溫度變化是造成平方器零漂的直接和間接原因
直接原因是平方器的零漂隨環(huán)境溫度變化而變化 ,它有一個(gè)溫度系數指標 ,平方器集成塊采用的型號是ICL80 73,由于廠(chǎng)家采用的是民用級 (C檔) ,而非軍用級 (A檔 ) ,A檔的溫度系數為0 .2mV/°C ,因此平方器的零漂達不到要求。
間接原因是環(huán)境溫度變化造成電源輸出電壓的變化 ,電源電壓變化造成平方器零漂變化。保護裝置負電源由 791 2芯片提供 ,它有明顯的負溫度系數 ,溫度升高時(shí)負電源電壓變低 ,造成正電源電壓高于負電源電壓 ,平方器產(chǎn)生正的零漂。
2 .1 .3 參數設計時(shí)對平方器的零漂估計不足原設計是電動(dòng)機滿(mǎn)負荷時(shí) ,I/U變換器輸出0 .6V交流電壓 ,經(jīng)過(guò)整流濾波回路輸出 0 .5 4V( 0 .6× 0 .9V)直流電壓 ,平方器的輸出輸入關(guān)系是 :UOUT =U2IN/1 0 ( 3)根據公式 ( 2 ) ,過(guò)負荷起點(diǎn)是 1 .0 5倍Is,此時(shí)平方器輸出為 ( 1 .0 5× 0 .5 4 ) 2 /1 0 =32mV ,所以過(guò)熱保護門(mén)檻為 32mV。根據等效電流的表達式I2eq=K1 I21 + 6I22 ,負序平方器的零漂放大 36倍 ,因此平方器的零漂特別是負序平方器的零漂會(huì )造成過(guò)熱保護誤動(dòng)。電動(dòng)機不運行時(shí) ,為了模擬散熱效果變差 ,過(guò)熱保護的 32mV門(mén)檻會(huì )自動(dòng)下降到τ1 /τ2 倍 ,因此τ2 整定為 3τ1 ,則此時(shí)門(mén)檻只有1 0mV ,平方器的零漂很容易超過(guò)此值使過(guò)熱保護誤動(dòng)。
2 .1 .4 振動(dòng)引起的放大器零漂保護裝置中精密電位器未用漆封死 ,而保護裝置又安裝于高壓開(kāi)關(guān)柜門(mén)上 ,開(kāi)關(guān)合跳閘期間易受振動(dòng) ,而引起電位器位移 ,造成定值及放大器零漂偏移而引起誤動(dòng)。
2 .2 電磁干擾也是過(guò)熱保護誤動(dòng)的原因
由于從電動(dòng)機的電流互感器到保護裝置的二次線(xiàn)未采用屏蔽電纜 ,開(kāi)關(guān)柜內電磁線(xiàn)圈通斷電產(chǎn)生的電磁干擾以及開(kāi)關(guān)室內調試和檢修時(shí)使用的對講機、手機等移動(dòng)通訊設備對電流回路產(chǎn)生電磁干擾信號 ,該信號經(jīng)I/U變換、全波整流、雙T帶阻濾波等環(huán)節處理后 ,送到積分回路中引起積分。干擾消失后由于積分回路反向放電過(guò)程時(shí)間常數較大 ,使干擾得以累積 ,最終造成過(guò)熱保護誤動(dòng)輸出。此外 ,電磁干擾易于使保護中電子元器件工作紊亂 ,直接引起保護誤動(dòng)。
2 .3 負序電流發(fā)熱系數K2 取值偏高
K2 是用以改變負序電流在電動(dòng)機發(fā)熱模型中的熱效應 ,本廠(chǎng)整定為 6。由于負序電流在轉子中的熱效應比正序電流高得多 ,數值上等于在兩倍系統頻率下 ,轉子交流阻抗對直流阻抗之比 ,K2 取值過(guò)大會(huì )造成負序平方器零漂影響較大 ,引起過(guò)熱保護誤動(dòng)。
2 .4 散熱時(shí)間常數τ2 原整定在 3τ1 偏高
造成電動(dòng)機停轉時(shí) ,門(mén)檻下降為 :32mV×τ1 /3τ1 =1 0mV。電機運行時(shí)熱保護門(mén)檻也偏低 ,不足以抵消電動(dòng)機正常運行的發(fā)熱 ,該門(mén)檻是按數學(xué)模型計算出來(lái)的 ,模擬實(shí)際電動(dòng)機允許發(fā)熱有一定差異。因此 ,有可能在電動(dòng)機運行過(guò)程中 ,其正常運行電流發(fā)熱效應就超過(guò)門(mén)檻 ,從而積分回路就開(kāi)始緩慢積分 ,運行時(shí)間長(cháng)了 ,最終造成過(guò)熱保護輸出跳閘。
3 過(guò)熱保護誤動(dòng)解決措施
( 1 )調整電源板上電位器 ,使正負電源相等 ,并用漆封住該電位器調節桿 ,以防偏移。保護回路中的電位器調試完畢后也要用漆封死。
( 2 )在廠(chǎng)用 6kV開(kāi)關(guān)室內增設空調 ,維持室內溫度 2 5°C左右。
( 3)正、負序平方器 (ICL80 1 3)更換為軍用級(A檔 )產(chǎn)品 ,并將平方器的零漂調為 - 3mV。
( 4 )電動(dòng)機開(kāi)關(guān)電流互感器到保護裝置二次線(xiàn)更換為屏蔽電纜 ,電纜屏蔽層在裝置機殼上接地。
( 5 )K2 改為 1 ,具體實(shí)施方法為去掉電路板上的 2R5電阻且切換片XH5留在整定位置不變 ,切換片XH6、XH7置于退出位置。
( 6)取τ2 =τ1 ,即間接地提高了過(guò)熱保護門(mén)檻。
( 7)廠(chǎng)用 6kV開(kāi)關(guān)室內嚴禁使用手機、對講機等通訊干擾源。
4 結束語(yǔ)
集成電路型電動(dòng)機保護器的抗干擾、零漂、電源、元器件質(zhì)量等問(wèn)題是造成保護誤動(dòng)的主要潛在因素 ,因此保護裝置需要加強定期檢驗 ,改善其運行環(huán)境 ,根據現場(chǎng)實(shí)際整定參數 ,才能最大程度地防止保護誤動(dòng)。
掃一掃了解更多
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13917768445
2018-2019 電動(dòng)機保護器|電機綜合保護器|電機智能保護器|電動(dòng)機智能監控裝置-上海碩吉電器有限公司 版權所有
備案號:滬ICP備18016469號-1
聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 后臺管理